自2005年多噴嘴對置式水煤漿氣化技術成功實現(xiàn)工業(yè)化以來,該技術獲得了廣泛的工業(yè)應用。在工業(yè)應用過程中,華東理工大學、兗礦集團和工程公司、用戶企業(yè)緊密合作,形成了在基礎研究、工程化放大、工業(yè)應用三者之間循環(huán)促進的機制,通過認識、實踐、再認識、再實踐的過程,形成了更高層次上的產(chǎn)學研合作模式。
多噴嘴氣化技術目前已經(jīng)建成并運行了日處理能力2000噸煤的工業(yè)裝置,日處理2500噸煤的工業(yè)裝置已經(jīng)在設計建設中,標志著這項技術在大型化方面具有明顯的優(yōu)勢,并且得到了行業(yè)認可。在完成**套工業(yè)化示范裝置后,不斷優(yōu)化單元設計和設備結構,主要有:
氣化爐結構優(yōu)化。早期兗礦國泰化工有限公司的兩臺氣化爐在運行中發(fā)現(xiàn)拱頂耐火磚使用壽命較短,問題的根源在于上部空間高徑比偏小,在其后的氣化爐設計中,修正了氣化爐上部空間高徑比,使拱頂耐火磚壽命獲得了大幅提升。
在爐內(nèi)設置若干層托磚架,是多噴嘴煤氣化技術的特色,實踐證明,這種結構能有效分割爐內(nèi)耐火磚的膨脹。在原設計的基礎上,現(xiàn)又對托磚架布置位置進行了優(yōu)化,在上部空間設置托磚架,用以支撐整個拱頂?shù)哪突鸫u。
局部耐火磚結構優(yōu)化。通過對運行裝置的跟蹤,結合爐內(nèi)流場特征,并與耐火材料研究單位進行研討,對氣化爐內(nèi)局部耐火磚的磚型結構進行優(yōu)化,并已開始在在建工業(yè)裝置上實施,有望徹底解決該磚型相對使用壽命較短的問題。
水洗塔塔盤形式優(yōu)化。合成氣洗滌塔采用的是泡罩塔盤,通過工業(yè)裝置運行,發(fā)現(xiàn)存在積灰后不易清理的問題。根據(jù)這一情況,將水洗塔設計成上部為泡罩塔盤,以保證洗滌效果,下部為篩孔塔盤,以降低積灰,并易于處理。
蒸發(fā)熱水塔優(yōu)化。高溫高壓黑水減壓閃蒸,閃蒸汽與循環(huán)灰水直接接觸換熱,是多噴嘴煤氣化技術渣水處理系統(tǒng)的核心流程。原設計的填料形式具有換熱效率高、蒸汽冷凝充分、運行穩(wěn)定的特點,但運行若干周期后,需要對填料進行清理,填料卸出及回裝的工作量較大,在北方地區(qū),由于冬季冰凍,會造成填料卸出困難。針對這一情況,將填料塔改為了板式塔,更適合我國北方地區(qū)的項目。
閃蒸蒸汽的合理利用。渣水處理系統(tǒng)低壓閃蒸產(chǎn)生的蒸汽原設計用于系統(tǒng)補充水的除氧,由于系統(tǒng)補水量較少,低壓閃蒸蒸汽未被充分利用。針對這一情況,將低壓閃蒸壓力做適當調整,產(chǎn)生的蒸汽用于蒸汽噴射泵來產(chǎn)生真空,用于真空系統(tǒng),合理利用了蒸汽低品位能量。
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