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作者:admin 瀏覽:7179 發(fā)表時(shí)間:2019-09-27

  1.原脫硫塔裝置工藝流程如下:鍋爐引風(fēng)機(jī)后的煙氣經(jīng)換熱器降溫后進(jìn)入順流塔預(yù)脫硫,再經(jīng)U頸進(jìn)入逆流塔繼續(xù)脫硫凈化,F(xiàn)GD出口煙氣經(jīng)換熱器加熱后通過增壓風(fēng)機(jī)送到煙囪排放;當(dāng)脫硫塔停運(yùn)或事故時(shí),F(xiàn)GD裝置入口擋板關(guān)閉,煙氣由旁路煙道排向煙囪;旁路煙道不設(shè)置關(guān)斷門,煙氣量大小通過增壓風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉開度進(jìn)行調(diào)節(jié);每套脫硫塔漿液循環(huán)泵設(shè)計(jì)4臺(tái),母管制噴淋。氧化風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)1臺(tái),塔內(nèi)氧化風(fēng)噴嘴出口距塔底高度約300mm,噴口直徑為DN15布置數(shù)量較多;循環(huán)泵進(jìn)口漿池為切泡池,切泡池與氧化池通過隔墻隔離,隔墻高度3000mm;氧化池漿液超過3000mm時(shí),才能達(dá)到切泡池;吸收塔調(diào)整運(yùn)行液位5700mm;反應(yīng)生成的石膏漿液一部分通過脫水系統(tǒng)生成石膏,一部分直接通過拋漿系統(tǒng)排出裝置。
  

脫硫塔

  2.脫硫塔技改
  
  為適應(yīng)高硫煤種,該電廠脫硫裝置于2008年至2009年進(jìn)行改造,F(xiàn)GD進(jìn)出口煙道內(nèi)加熱器取消,漿液循環(huán)量由原來的22500m3/h增加到42500m3/h。液汽比由原來的20.4增加到35.4,脫硫塔漿池運(yùn)行液位仍然為5700mm,漿池容積由799 m3增加到1325㎏m3。漿液循環(huán)時(shí)間由原來的2.13min縮短至1.87min。脫硫塔漿池中石膏停留時(shí)間由原來的10.133h增加到12.44h。煙氣量由原來的1087200Nm3/h增加到1200000Nm3/h,煙氣溫度由原來的142℃提高到152℃,順流塔空塔煙氣的流速由原設(shè)計(jì)14.1m/s降低到9.69m/s。順流塔Ug流速維持在7.96m/s。逆流塔空塔煙氣的流速由原設(shè)計(jì)4.66m/s降低到3.91m/s。逆流塔Ug流速維持在3.81m/s。脫硫塔出口煙氣溫度由原設(shè)計(jì)48.9℃提高53℃。漿液循環(huán)泵在原有4臺(tái)各7500m3/h基礎(chǔ)上增加2臺(tái)各10000m3/h 的漿液循環(huán)泵,在原氧化風(fēng)機(jī)1臺(tái)35000Nm3/h基礎(chǔ)上增加1臺(tái)30000 Nm3/h的氧化風(fēng)機(jī)。脫水系統(tǒng)新增一套皮帶脫水機(jī),擴(kuò)容后的脫硫塔漿液移出吸收塔仍采用一半脫水一半拋漿的方式。
  
  3.改造后脫硫塔的運(yùn)行參數(shù)
  
  為進(jìn)一步提升脫硫效率而采取新的措施提供可靠的數(shù)據(jù)支持,調(diào)試單位收集了一段時(shí)間內(nèi)脫硫塔的運(yùn)行參數(shù)及其趨勢(shì)并進(jìn)行了一些相應(yīng)試驗(yàn)。

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